合理的炮眼深度是中深孔爆破中最基本的技术参数之一,合理炮眼深度的确定在快速掘进中是最关键的,它决定着各工序的工作量及完成时间,同时对爆破效果和循环进尺有主要影响。手持凿岩机每班有4人操作,两个人一台,两两同时操作,钻孔深度为1.5m,工作效率低,噪声、粉尘大,工人劳动强度大,经常出现拖班拖点现象。山西晋城煤业盲斜井巷自从使用的CMJ-18双臂全液掘进钻车(选择钻杆为2130m)只须一人操作,一人牵电缆,钻孔速度提高了2倍以上,钻深达2m,钻孔布置标准,且噪声和粉尘比手持凿岩机环境清晰得多,机械化作业大大降低了工人的劳动强度,标准的钻孔能使爆破达到的效果,大大提高了掘进进度,保证了每个班能完成一个循环作业任务,日进尺为5.8m,月进尺超过155.6m。
当然装岩运输是瓶颈,70年代普通的的耙斗机装岩,工人劳动强度大,工作面配备人员多,劳动效率低,作业不安全因素甚多,直接影响岩巷掘进速度的提高。由于耙碴机是一个固定设备,当巷道掘进向前递进到15米左右,就要向前移一次耙碴机,一个月要搬动耙碴机就要6次,移耙斗及固定耙斗机和滑轮、尾轮,清理场地钉道等,一次要三四个大班,耙斗机的正规工作率只占35%,多数浪费在处理频繁的障碍上和滑轮(尾轮)楔固容易被拔出或拉断极不安全处理安全上。从煤巷掘进钻车配套使用的LWL-80/45L履带式扒渣机就大大提高了工作效率。LWL-80/45L也是采用履带行走机构,工作动作灵活,安全可靠,可实现全断面装岩,装岩干净,不留死角,连续高效作业,装岩速度快,扒渣机只须一人操作,一人牵电缆,减少了工人的配备,且大大地降低了工人的劳动强度。一排炮一小班出碴用电耙机五六个工人需要4-6个小时,而使用ZWY-80/45L型扒渣机二个工人只须不到2小时,工作完成除渣,即漂亮整洁、还省工、省时又省力,正规工作循环率达97%以上。
过去,煤矿掘进采用的是风动凿岩机,打钻时矿工靠近作业点只有2米的距离,顶板管理压力太大,及其危险,人工作业强度大,且碰到硬岩时,钻进时间长,破岩速度慢,打好一个钻孔要花费19到30分钟,炮眼布置难以掌控。用手持式凿岩机或风镐打眼时,容易发生风、水管飞出打伤人事故;向上凿岩时,钢钎断落伤人;由于断钎,凿岩机下落时夹伤人的手指;凿岩遗漏敲帮问顶,凿岩时震落松动的岩石击伤人员等情况,而使用轮胎和履带式液压凿岩台车就避免了所有这样的事故,加快了打眼爆破速度,使打眼施工更人性化的好处还很多。现在,该矿使用煤巷液压掘进钻车后,矿工距离作业垱头5米以外,人坐在机器内操作,安全系数大大提高。采用双臂打眼同时作业,布眼规范,打一个炮眼只要2分钟。如该矿-650开拓头,巷道断面达到10.8个平方米,一次需要打眼61个,用过去的方法至少要5小时才能将炮眼打完,现在使用双臂液压掘进钻车打眼,正常情况下1小时不到就可以将全部炮眼打完。
钻、装、运、储连续机械化作业,使工作面各工序环环相扣,提高了工时利用率和正规循环率,可有效降低工人的劳动强度,改善井下安全工作环境,实现了岩巷机械化掘进施工的连续作业。全液掘进钻车与电动液压履带式防暴型扒渣机装岩除渣以及YCC-4立方曲轨侧卸式矿车运输配套在煤矿近期的使用,可以说是月月超额产完成任务,且巷道质量达标每月都是优良等级。